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污泥膨脹的控制技術

更新時間:2018-01-03點擊次數:419

絮凝法(作為應急方法使用。硫酸亞鐵法比陽離子型聚丙烯酰胺要好,主要表現在:聚丙烯酰胺的投加效果受水力因素的影響較大且其單體是有毒的 會造成二次污染而且價格不便宜,在投加過量時,其單體除了中和交替的負電荷外,過多的正電荷又會使已經中和了的膠體帶上正電荷而重新穩定;但是硫酸亞鐵的佳的投加量是60mg/l,折算成經濟效益就是每噸水多加0.05元處理費用相較聚丙烯酰胺的費用加便宜,對回流污泥的活性影響很小。)

膨脹活性污泥的密度一般比水小,作為應急處理措施,可考慮投加混凝劑,以改善其沉降性能。我們初步選擇了常用的高分子混凝劑——陽離子型聚丙烯酰胺和無機混凝劑——硫酸亞鐵進行對比試驗。

聚丙烯酰胺投加量與污泥沉降性能的關系

在處理水量為50L/h的小試裝置中投加陽離子型聚丙烯酰胺,使其濃度分別達到10、20、30、40、50和60mg/L,污泥的SV值變化。

聚丙烯酰胺的投加對于污泥的沉降性能的改善有一定的效果,且存在一個佳投加量,但是,效果不是很。該中水回用系統采用新型淹沒式復合膜生物反應器,曝氣量大、水力攪拌強烈,聚集起來的絮體顆粒容易遭到破壞,從而導致混凝效果不;當投加量高于佳投加量時,絮凝體除中和膠體的負電荷以外,過多的正電荷又使膠體離子帶上正電荷而重新穩定。

硫酸亞鐵投加量與污泥沉降性能的關系

處理水量為50L/h的小試裝置中投加硫酸亞鐵溶液,使其質量濃度在10至180mg/L之間變化,污泥的SV值變化;投藥前后菌膠團狀態。

投加硫酸亞鐵溶液后污泥沉降性能得到明顯改善,SV值下降了約百分之十五。但是超過60mg/L后污泥沉降性能沒有進一步的改善,所以確定實際運行時硫酸亞鐵的投加量為60mg/L。按照市售硫酸亞鐵的價格估算,在投加應急混凝劑期間,每噸污水的處理成本增加約0.05元。

在投加硫酸亞鐵(60mg/L)前后,測量混合液PH值從7.63降至7.07,對污泥活性的負面影響很小。

陽離子型聚丙烯酰胺的投加效果受水力條件等因素的限制不是十分,同時其單體有毒性、難降解,存在二次污染問題,經濟效益較投加硫酸亞鐵差。

硫酸亞鐵價格便宜、使用簡單,對膜及污泥沒有負面影響,其對污泥密度的影響是有效的,但其不能從根本上解決營養比例失調的問題,所以只能作為應急控制措施。

營養鹽調整法

在污泥膨脹問題的研究中,對污泥膨脹的恢復與控制是一個十分重要的環節。在該中水回用工程的運行過程中發現,投加硫酸亞鐵后,沉降性能一度改善的活性污泥在原有有機負荷條件下如停止投加,繼續進行處理,則活性污泥的沉降性能就會逐漸惡化,三日后恢復到投加前的狀態。所以需要尋找一種在活性污泥膨脹后行之有效的恢復控制方法。

其他控制方法

在污泥粘性膨脹嚴重的情況下(用容器裝一些污泥,無論用什么方法污泥始終粘附在容器的表面),可考慮適當排掉一些膨脹的污泥,再重新取一些新泥,以減少多糖類物質對污泥的覆蓋;同時增加水力停留時間,使沒有被*氧化的有機物有足夠的時間被消耗掉。

由于原水中洗滌劑含量很高,加之曝氣強度較大,經常出現白色、粘稠的泡沫,并且越積越多,當污泥發生膨脹時,危害較大。2002年12月29日夜,由于泡沫積累成為高達一米多高的泡沫山,致使污泥大量流失。經過這次事故以后,我們除投加消泡劑以外,采取了水力消泡的方法。在反應池上方安裝噴頭,用MBR反應器的出水對反應池上部進行噴淋,以控制膨脹污泥和泡沫對反應器的危害,并已取得良好的效果。